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多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響

發布時間:2016-04-28 13:11:32

某廠為了降低能源消耗及生產成本,實施多碎少磨工藝改造,改造后破碎系統運行品位,降低了破碎產品的粒度,為降低磨礦的成本提高了條件,下面群星機器從多個方面分析多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響。

一、多碎少磨改造的理論依據

碎礦與磨礦都屬于礦物選別前的破碎,但兩者破碎的作用形式有所不同。碎礦屬于粒度5m以上的破碎,作用力以壓碎為主,故碎礦屬于一種制約性的破碎,破碎概率一般在50%以上,破碎效率較高。而磨礦用于破碎粒度較小的礦粒,在磨機中受到的是一種隨機性破碎,破碎的概率較低,一般在10%以下,因此磨礦的破碎效率較低。另外根據相關研究表明,磨礦的能耗與破碎比成正比,碎礦的能耗與破碎比的對數成正比,二者相差一個數量級,因此從破碎的能耗規律來講,增強破碎階段任務以及減小磨礦階段的任務也是有理論依據的。在選礦中60%左右的能耗用于礦石的碎磨作業,因此選礦廠要想降低選礦成本首先要在碎磨作業下功夫。近年來,多碎少磨已成為選礦工藝設計及改造中一個趨勢。為了實現多碎少磨的合理技術方案,業界普遍采用的方法有如下幾種:

1、改開路破碎為閉路破碎;

2、增加碎礦的段數,如兩段破碎改為三段破碎;

3、采用有效的破碎設備。

顎式破碎機

二、多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響

減小篩孔尺寸以降低破碎產品粒度后,對破碎系統的影響主要表現在以下幾個方面:

1、破碎系統材料消耗變化情況

破碎系統材料消耗變化主要考慮的是HP200襯板、潤滑油及其它易磨損設備和材料(部分運輸皮帶等),其使用壽命與破碎工段開車時間有關。統計發現,一套HP200襯板平均能使用304h,潤滑油單位時間的消耗為0.267L/h,其它的易磨損設備和材料以20元/h根據開車時間計算。與開車時間不成正比關系的設備及材料消耗不計。由此可計算破碎工段材料成本的變化情況,見表1。其中襯板單價以2.5萬/套計,潤滑油按照27.6元/L計。

2、破碎系統處理能力及開車時間變化情況

篩孔變小以后,碎礦工段單位時間的處理能力減少,處理等量原礦的情況下,開車時間延長。表2列出了碎礦工段單位時間處理能力及年處理35萬t原礦的情況下碎礦所需的開車時間變化情況。

3、破碎系統電力消耗變化情況

減小篩孔尺寸后,破碎工段電力單耗總體上呈上升的趨勢,根據電力單耗的變化,計算出了每年處理35萬t原礦破碎所需的電力成本,見表3。

4、破碎工段總成本比較

根據破碎工段的電力及材料成本變化數據,以22×22mm篩孔時期的生產成本為基準,更換篩孔尺寸后破碎總生產成本增加。

三、多碎少磨改造全廠成本變化情況

綜合多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響,計算并比較了不同篩孔尺寸時期全年處理35萬原礦全廠成本變化情況理35萬t原礦計算,每年可以節約63.65萬元生產成本。從成本變化數據可以發現,篩孔尺寸從22×22mm改為18×80mm后,碎礦成本及磨礦成本均得到了降低。其主要原因是因為條形篩孔有利于扁平與條形顆粒的透篩,這類顆粒比方圓形顆粒在破碎機中較難被擠壓破碎,故讓扁平與長條形顆粒提前透篩可以減小碎礦的循環負荷,提高破碎效率。

該廠多碎少磨工藝的改造,雖然增加了破碎系統的生產成本,加劇了圓錐破碎機襯板的磨損,但對提高磨礦系統的處理能力、降低磨礦能耗具有重要作用,可見多碎少磨工藝對降低選礦廠的生產成本是有益的。

破碎現場

某廠為了降低能源消耗及生產成本,實施多碎少磨工藝改造,改造后破碎系統運行品位,降低了破碎產品的粒度,為降低磨礦的成本提高了條件,下面群星機器從多個方面分析多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響。

一、多碎少磨改造的理論依據

碎礦與磨礦都屬于礦物選別前的破碎,但兩者破碎的作用形式有所不同。碎礦屬于粒度5m以上的破碎,作用力以壓碎為主,故碎礦屬于一種制約性的破碎,破碎概率一般在50%以上,破碎效率較高。而磨礦用于破碎粒度較小的礦粒,在磨機中受到的是一種隨機性破碎,破碎的概率較低,一般在10%以下,因此磨礦的破碎效率較低。另外根據相關研究表明,磨礦的能耗與破碎比成正比,碎礦的能耗與破碎比的對數成正比,二者相差一個數量級,因此從破碎的能耗規律來講,增強破碎階段任務以及減小磨礦階段的任務也是有理論依據的。在選礦中60%左右的能耗用于礦石的碎磨作業,因此選礦廠要想降低選礦成本首先要在碎磨作業下功夫。近年來,多碎少磨已成為選礦工藝設計及改造中一個趨勢。為了實現多碎少磨的合理技術方案,業界普遍采用的方法有如下幾種:

1、改開路破碎為閉路破碎;

2、增加碎礦的段數,如兩段破碎改為三段破碎;

3、采用有效的破碎設備。

顎式破碎機

二、多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響

減小篩孔尺寸以降低破碎產品粒度后,對破碎系統的影響主要表現在以下幾個方面:

1、破碎系統材料消耗變化情況

破碎系統材料消耗變化主要考慮的是HP200襯板、潤滑油及其它易磨損設備和材料(部分運輸皮帶等),其使用壽命與破碎工段開車時間有關。統計發現,一套HP200襯板平均能使用304h,潤滑油單位時間的消耗為0.267L/h,其它的易磨損設備和材料以20元/h根據開車時間計算。與開車時間不成正比關系的設備及材料消耗不計。由此可計算破碎工段材料成本的變化情況,見表1。其中襯板單價以2.5萬/套計,潤滑油按照27.6元/L計。

2、破碎系統處理能力及開車時間變化情況

篩孔變小以后,碎礦工段單位時間的處理能力減少,處理等量原礦的情況下,開車時間延長。表2列出了碎礦工段單位時間處理能力及年處理35萬t原礦的情況下碎礦所需的開車時間變化情況。

3、破碎系統電力消耗變化情況

減小篩孔尺寸后,破碎工段電力單耗總體上呈上升的趨勢,根據電力單耗的變化,計算出了每年處理35萬t原礦破碎所需的電力成本,見表3。

4、破碎工段總成本比較

根據破碎工段的電力及材料成本變化數據,以22×22mm篩孔時期的生產成本為基準,更換篩孔尺寸后破碎總生產成本增加。

三、多碎少磨改造全廠成本變化情況

綜合多碎少磨工藝改造對破碎系統的影響,計算并比較了不同篩孔尺寸時期全年處理35萬原礦全廠成本變化情況理35萬t原礦計算,每年可以節約63.65萬元生產成本。從成本變化數據可以發現,篩孔尺寸從22×22mm改為18×80mm后,碎礦成本及磨礦成本均得到了降低。其主要原因是因為條形篩孔有利于扁平與條形顆粒的透篩,這類顆粒比方圓形顆粒在破碎機中較難被擠壓破碎,故讓扁平與長條形顆粒提前透篩可以減小碎礦的循環負荷,提高破碎效率。

該廠多碎少磨工藝的改造,雖然增加了破碎系統的生產成本,加劇了圓錐破碎機襯板的磨損,但對提高磨礦系統的處理能力、降低磨礦能耗具有重要作用,可見多碎少磨工藝對降低選礦廠的生產成本是有益的。

破碎現場

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