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球磨機主軸承燒瓦原因分析及處理措施

發(fā)布時間:2015-07-31 10:51:51

磨礦系統(tǒng)中球磨機主軸承燒瓦是常見的重大事故之一,修復(fù)處理需頂磨、揭蓋、抽瓦及刮研等,常規(guī)需耗時10多個班,而且每燒瓦一次,將使軸瓦損失3-5年的使用壽命,嚴重地影響了球磨機的正常運行和系統(tǒng)的均衡生產(chǎn)。本文對球磨機燒瓦原因進行分析并提出處理措施。

燒瓦原因分析

1、中空軸與軸瓦接觸面積過大,軸瓦靈活度變差。軸承應(yīng)與軸瓦應(yīng)屬線接觸,但由于理論間隙較小,加上瓦的彈性變形,軸與瓦的接觸面積較大,使軸瓦靈活度變差,這是燒瓦的主要原因之一。

2、中空軸垂直度與同軸度的誤差過大。我們在中空軸與磨機筒體聯(lián)接處的加工端面及其中圓柱面進行徑向跳動和端面跳動的測定,其徑向跳動為0.7mm;端面跳動為0.72mm,兩項指標均超過行業(yè)標準。這從瓦面燒瓦情況及軸瓦端面有深槽中得到了證實。

3、潤滑油不合使用要求。潤滑油站的油箱內(nèi)部嚴重銹蝕而使?jié)櫥褪艿搅宋廴荆由蠠吆蟀褪虾辖鹚槠粠Щ氐接拖洌瑱z查時發(fā)現(xiàn)潤滑油如不過濾已無法使用。此外,球磨機主軸承潤滑油的選用了#68機械油,該油對40℃左右的軸承溫度來說其粘度顯然偏低。這也是燒瓦的原因之一。

處理措施

1、對已燒過的軸瓦進行刮研,保持原來的導(dǎo)油槽,將軸瓦接觸面內(nèi)的瓦邊倒坡40mm,增加弧形部分。刮瓦的精度在接觸帶處要求較高,每c㎡應(yīng)有三個控制點。

2、對軸瓦凸球面進行處理,先將軸瓦反扣在枕木上,在球面座溝槽寬度稍大些的范圍內(nèi)(3-6mm),把軸瓦凸球面打成兩側(cè)帶圓弧的凹溝,并將球面座溝槽棱角打磨成圓弧。這祥處理后,凹球面溝槽的棱角就不會卡住凸球面,軸瓦在磨機運轉(zhuǎn)過程中活動靈活。

3、更改潤滑油,由原來的#68機械油改為粘度較高的#200極壓齒輪油,隨著油品粘度的增大,中空軸與軸瓦之間的油流速度減慢,易于形成所需要的油膜厚度。

4、考慮到潤滑油已臟,軸承座內(nèi)尚有許多巴氏合金瓦碎片等原因。除對油箱和軸承座進行清洗及更換潤滑油外,并對稀油站進行技術(shù)改造,增設(shè)了輔助過濾油箱,并在濾油箱的篩板上設(shè)了取放方便的濾油網(wǎng),以便及時過濾臟油。

采取上述處理措施后,球磨機運行至今,再沒有出現(xiàn)燒瓦現(xiàn)象,說明原因分析正確,處理方法得當。文中所述的若干措施,不僅適用球磨機主軸承燒瓦的處理,也適于類似軸承燒瓦的處理。

磨礦系統(tǒng)中球磨機主軸承燒瓦是常見的重大事故之一,修復(fù)處理需頂磨、揭蓋、抽瓦及刮研等,常規(guī)需耗時10多個班,而且每燒瓦一次,將使軸瓦損失3-5年的使用壽命,嚴重地影響了球磨機的正常運行和系統(tǒng)的均衡生產(chǎn)。本文對球磨機燒瓦原因進行分析并提出處理措施。

燒瓦原因分析

1、中空軸與軸瓦接觸面積過大,軸瓦靈活度變差。軸承應(yīng)與軸瓦應(yīng)屬線接觸,但由于理論間隙較小,加上瓦的彈性變形,軸與瓦的接觸面積較大,使軸瓦靈活度變差,這是燒瓦的主要原因之一。

2、中空軸垂直度與同軸度的誤差過大。我們在中空軸與磨機筒體聯(lián)接處的加工端面及其中圓柱面進行徑向跳動和端面跳動的測定,其徑向跳動為0.7mm;端面跳動為0.72mm,兩項指標均超過行業(yè)標準。這從瓦面燒瓦情況及軸瓦端面有深槽中得到了證實。

3、潤滑油不合使用要求。潤滑油站的油箱內(nèi)部嚴重銹蝕而使?jié)櫥褪艿搅宋廴荆由蠠吆蟀褪虾辖鹚槠粠Щ氐接拖洌瑱z查時發(fā)現(xiàn)潤滑油如不過濾已無法使用。此外,球磨機主軸承潤滑油的選用了#68機械油,該油對40℃左右的軸承溫度來說其粘度顯然偏低。這也是燒瓦的原因之一。

處理措施

1、對已燒過的軸瓦進行刮研,保持原來的導(dǎo)油槽,將軸瓦接觸面內(nèi)的瓦邊倒坡40mm,增加弧形部分。刮瓦的精度在接觸帶處要求較高,每c㎡應(yīng)有三個控制點。

2、對軸瓦凸球面進行處理,先將軸瓦反扣在枕木上,在球面座溝槽寬度稍大些的范圍內(nèi)(3-6mm),把軸瓦凸球面打成兩側(cè)帶圓弧的凹溝,并將球面座溝槽棱角打磨成圓弧。這祥處理后,凹球面溝槽的棱角就不會卡住凸球面,軸瓦在磨機運轉(zhuǎn)過程中活動靈活。

3、更改潤滑油,由原來的#68機械油改為粘度較高的#200極壓齒輪油,隨著油品粘度的增大,中空軸與軸瓦之間的油流速度減慢,易于形成所需要的油膜厚度。

4、考慮到潤滑油已臟,軸承座內(nèi)尚有許多巴氏合金瓦碎片等原因。除對油箱和軸承座進行清洗及更換潤滑油外,并對稀油站進行技術(shù)改造,增設(shè)了輔助過濾油箱,并在濾油箱的篩板上設(shè)了取放方便的濾油網(wǎng),以便及時過濾臟油。

采取上述處理措施后,球磨機運行至今,再沒有出現(xiàn)燒瓦現(xiàn)象,說明原因分析正確,處理方法得當。文中所述的若干措施,不僅適用球磨機主軸承燒瓦的處理,也適于類似軸承燒瓦的處理。

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