發(fā)布時間:2016-01-21 17:24:34
某銅選廠在投產前期,碎礦存在的問題較多,后雖圍繞碎礦流程展開了技術改造,處理能力逐步達產,但是碎礦終產品粒度仍比較粗,沒有得到終的改善,碎礦產品粒度-15mm以下粒級含量在87%以下,這無疑給該廠的一段磨礦施加了相當大的壓力,提高了磨礦能耗,也致使后期選礦指標不理想。為降低并改善碎礦產品粒度,選廠做出了大量的工作,效果顯著。
1、碎礦流程的技術改造
投產至今,為了達產穩(wěn)產,降低碎礦終產品的粒度,對碎礦的工藝流程進行了一系列的技術改造。其中影響較大的有:
首先對三段篩子的改造,選用新型篩面、改變其固定方式、改變篩孔尺寸。特別是大膽地將重型振動篩的篩孔由原設計的10Omm相繼減小到50mm和40mm,穩(wěn)定了三段破碎的均衡性,提高了處理能力,破碎粒度也得到了改善。
其次,針對原礦石中的鐵件不能準確及時地發(fā)現(xiàn)和剔除,極易造成工藝故障的現(xiàn)象,對金屬探測器和除鐵裝置進行了技術改造,改造后大大提高了除鐵效率,減少了工藝故障。
再次,改建了粉礦分流工程。原來粉礦倉內因進入大量的粉礦造成結拱嚴重,經改造后,粗碎產品經過重振篩和振動篩,篩下的粉礦流經擴建的旁路系統(tǒng)卸入新建的地面礦倉,用圓盤給料機給到磨機給礦皮帶上,進入球磨作業(yè),這樣就避免了大量粉礦夾雜在粒礦中進入粉礦倉,基本上解決了粉礦倉內礦料結拱的問題。
另外,將分別接運兩個系統(tǒng)中碎產品的18#、19#皮帶運輸機,合并為一條可逆運轉的皮帶運輸機,使兩個碎礦系統(tǒng)中碎以下作業(yè)可交叉運行,大大提高了破碎作業(yè)的靈活性和可開動率。
經改造后現(xiàn)行碎礦流程為三段一閉路工藝流程(見下圖),分為粗碎、預篩分、中細碎、篩分4個車間,以兩個平行系列配置選礦設備。
2、經濟責任制的制定與考核
選廠對碎礦工段制定了嚴格的經濟責任制,廠職能部門對碎礦產品的產量和質量逐月考核,計入工資和獎金承包制中。由于兩項指標直接與經濟責任制掛鉤,促進了工段強化管理,改進措施,以保證碎礦產品產量與質量的穩(wěn)步提高。
3、積極開展“QC”攻關活動
投產初期,碎礦的處理能力不穩(wěn)定,產品粒度較粗,直接影響到選礦處理能力和選別指標。選廠成立了提高碎礦終產品質量“QC”攻關小組.該小組迄今為止,堅持不懈地進行了五個PDCA循環(huán),開展了一系列技術攻關和改造活動,取得了顯著的成效。
通過上述一系列工作的開展,選廠碎礦終產品粒度有所減小,同時粒度組成也得到了改善且較穩(wěn)定,這大大提高了球磨機的臺效和磨礦效率,銅、硫分離效率和選別指也穩(wěn)中有升,可見,上述技術改造措施非常成功。
某銅選廠在投產前期,碎礦存在的問題較多,后雖圍繞碎礦流程展開了技術改造,處理能力逐步達產,但是碎礦終產品粒度仍比較粗,沒有得到終的改善,碎礦產品粒度-15mm以下粒級含量在87%以下,這無疑給該廠的一段磨礦施加了相當大的壓力,提高了磨礦能耗,也致使后期選礦指標不理想。為降低并改善碎礦產品粒度,選廠做出了大量的工作,效果顯著。
1、碎礦流程的技術改造
投產至今,為了達產穩(wěn)產,降低碎礦終產品的粒度,對碎礦的工藝流程進行了一系列的技術改造。其中影響較大的有:
首先對三段篩子的改造,選用新型篩面、改變其固定方式、改變篩孔尺寸。特別是大膽地將重型振動篩的篩孔由原設計的10Omm相繼減小到50mm和40mm,穩(wěn)定了三段破碎的均衡性,提高了處理能力,破碎粒度也得到了改善。
其次,針對原礦石中的鐵件不能準確及時地發(fā)現(xiàn)和剔除,極易造成工藝故障的現(xiàn)象,對金屬探測器和除鐵裝置進行了技術改造,改造后大大提高了除鐵效率,減少了工藝故障。
再次,改建了粉礦分流工程。原來粉礦倉內因進入大量的粉礦造成結拱嚴重,經改造后,粗碎產品經過重振篩和振動篩,篩下的粉礦流經擴建的旁路系統(tǒng)卸入新建的地面礦倉,用圓盤給料機給到磨機給礦皮帶上,進入球磨作業(yè),這樣就避免了大量粉礦夾雜在粒礦中進入粉礦倉,基本上解決了粉礦倉內礦料結拱的問題。
另外,將分別接運兩個系統(tǒng)中碎產品的18#、19#皮帶運輸機,合并為一條可逆運轉的皮帶運輸機,使兩個碎礦系統(tǒng)中碎以下作業(yè)可交叉運行,大大提高了破碎作業(yè)的靈活性和可開動率。
經改造后現(xiàn)行碎礦流程為三段一閉路工藝流程(見下圖),分為粗碎、預篩分、中細碎、篩分4個車間,以兩個平行系列配置選礦設備。
2、經濟責任制的制定與考核
選廠對碎礦工段制定了嚴格的經濟責任制,廠職能部門對碎礦產品的產量和質量逐月考核,計入工資和獎金承包制中。由于兩項指標直接與經濟責任制掛鉤,促進了工段強化管理,改進措施,以保證碎礦產品產量與質量的穩(wěn)步提高。
3、積極開展“QC”攻關活動
投產初期,碎礦的處理能力不穩(wěn)定,產品粒度較粗,直接影響到選礦處理能力和選別指標。選廠成立了提高碎礦終產品質量“QC”攻關小組.該小組迄今為止,堅持不懈地進行了五個PDCA循環(huán),開展了一系列技術攻關和改造活動,取得了顯著的成效。
通過上述一系列工作的開展,選廠碎礦終產品粒度有所減小,同時粒度組成也得到了改善且較穩(wěn)定,這大大提高了球磨機的臺效和磨礦效率,銅、硫分離效率和選別指也穩(wěn)中有升,可見,上述技術改造措施非常成功。